施工组织设计下载简介
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钻孔桩施工监理技术交底.doc备注:1、当承台编号及标高有原位标注时根据承台标高相应调整。
2、除主楼范围内的桩、地下室外墙下桩外均为抗拔桩。
3、图中除注明外均为G区。
热力外线工程施工组织设计4、桩顶以下5D(D为桩径)范围内箍筋加密间距为100。
二、监理工作特点及质量控制要点:
、本工程管桩以83b层为桩端持力层(局部以第9层为持力层),打桩以控制桩长为主,并结合勘察孔位标高控制(套用图集为2004浙G23)。
、除注明外桩身锚入承台D600\D650\D700\D750为50mm,D800为100mm,钢筋笼伸入承台大于等于40d,本工程设计要求桩底沉渣厚度不大于50mm。
、本工程抗拔桩静载试桩总数为2根,以※表示,纵向主筋直径改为φ25,钢筋根数按图纸,试桩顶标高为场地标高,钢筋笼及箍筋加密区接长至桩顶标高。
(4)、钻孔灌注桩的一般施工质量要求及控制
(一)钢筋笼、灌注桩质量标准及检验方法(见表一、表二、表三)
砼灌注桩钢筋笼质量检验标准
基坑开挖前量护筒,开挖后量桩中心
只深不浅,用重锤测,或测钻杆、套管长度,嵌岩桩应确保进入设计要求的嵌岩深度
按基桩检测技术规范。如钻芯取样,大直径嵌岩桩应钻至桩尖下50cm
试件报告或钻芯取样送检
测套管或钻杆,或用超声波探测,干施工时吊垂球
井径仪或超声波检测,干施工时用钢尺量,人工挖孔桩不包括内衬厚度
泥浆比重(粘土或砂性土中)
用比重计测,清孔后在别具匠心孔底50cm处取样
泥浆面标高(高于地下水位)
混凝土坍落度: 水下灌注
检查每根桩的实际灌注量
水准仪,需扣除桩顶浮浆层及劣质桩体
表三 灌注桩的平面位置和垂直度的允许偏差
条形桩基沿中心线方向和群桩基础的中间桩
D/6,且不大于100
D/4,且不大于150
(二)钻孔灌注桩施工过程中的一般检查和控制
检查用于放样的测量基线和水准点,并作妥善保护,检查水电供应、泥浆池及泥浆钢筋及焊条,商品砼供应,各类机具及仪器是否符合要求,完成各类报验及审批工作。
护筒直径应>d+20cm,桩位应准确测定,护筒中心和桩位重合,误差不大于5cm,护筒筒壁做好标定十字线的标记,护筒应牢固埋设,定位记录应经监理人员确认。
造孔泥浆指标为:比重1.1~1.3,粘度18~22(秒),含砂量<5%;清孔泥浆指标:比重1.1~1.2,粘度18~20(秒),含砂量<4%。现场人员及时测定泥浆质量并及时调整。泥浆性能常用指标如下表。(实际上比重法测定较常用)
要求钻机和钻头既适用于粘土层的钻进,以要求能有效地钻入岩层,造孔固壁可采用正循环泥浆固壁法,钻进速度随不同地层随时调整。常见事故及处理措施如下表所列:
给压过大,孔底钻渣未能及时排出
调节冲洗液比重及粘度,适当增大泵量或入孔内投入砂石
每钻进4~6m清渣一次
钻具跳支较大,回转阻力大,切削具崩落
用冲抓钻捞除大石,但成本较高
孔内有杂填石块,砖块等
无法用人工挖出时,可用冲击钻头击碎石块
清孔分二次,第一次是造孔结束后继续空转用钻杆内孔供浆对孔底进行冲洗,一面使沉渣随废浆排出,要求沉渣厚小于50mm,且泥浆比重降到1.2以下;第二次清孔在下放钢筋笼和导管后导管口加闷盖进行正循环清孔,要复查沉渣厚是否符合要求。
要检查钢材合格证、质保单以及试验单,应满足质量要求,还应按图对钢筋笼尺寸进行严格检查,要求符合表一规定的质量要求,并要求主筋接头沿环向并列,不得沿径向并列以免阻碍导管上下。钢筋笼的焊接工人应有上岗证,并严格操作,各纵筋焊接头应间隔错开,焊缝长度为10d(d为钢筋直径),下钢筋笼时应在钢筋笼上下设置4道圆形可转动砂浆块,确保砼保护层厚度为5cm。
监理人员要检验所下钢筋笼是否有误或缺少,要特别注意钢筋笼的沉放标高,并防止在浇砼时上浮。施工质检员应做好检验与记录。
采用直升导管法灌注水下砼。
首先核对商砼所用的水泥、砂、石子其配合比和相应的试验单,要求能达到强度要求和坍落度要求,并作记录。
砼开浇要求质检人员提供“砼浇筑通知书”方可开浇,开浇时要采用隔离物分隔导管内的泥浆和砼,开浇砼用量应确保能使孔内砼满足导管底端埋入砼1米以上深度。浇灌时及时提升和拆卸导管,导管埋入砼下一般为2~4米,不得少于1米,不得大于6米。对终浇要检查,要求砼顶面有超灌部分,并核算充盈系数。
每根桩都要制备一组砼试块,测取28天抗压强度,要求100%达到强度标准。试样的选取应由监理人员见证并做好标志。
1)名义孔深是指护筒顶高至钻头护圈底的高差,应由所用钻杆长度(包括顶杆局部长)与钻头有效长度(不包括钻齿部分)相加而得,不应由测绳测得。据此深度,可由护筒顶标高求得终孔孔底标高;
2)渣面深度是指护筒顶高至孔内沉渣渣面的深度;
3)钻齿高是指钻头护圈底以下中分的钻齿高度(即圆锥形孔的高度),它不包括锥尖部分;
4)桩长是指由砼顶面(包括超浇部分)至圆锥形的半高处的长度;
5)砼理论体积是表中图右下端所列砼顶标高减0.20米至圆形孔半高处的长度乘以设计桩断面面积所得的值。
(5)、施工中质量事故成因分析及处理
1)下落钢筋笼碰撞孔壁;
3)孔内浆位低于土面,或孔内水位低于地下水位;
4)泥浆质量差,或比重过小;
5)流砂层、淤泥层较厚;
6)钻进过快,扰动孔壁。
3)提高孔内水位或浆位;
事故处理:不严重,可折减承载力,严重都必须予以布桩或补桩。
2、桩身缩颈、夹泥、断桩
1)灌注水下砼时孔壁坍塌;
2)流砂、淤泥层所影响;
3)钢筋笼外混凝土离析,充填不严密;
5)导管上拔时导管脱离混凝土面。
1)改变施工工艺,加速浇注混凝土;
3)改变混凝土坍落度,掺外加剂;
事故处理:基本上以补桩为好,或补锚杆静压桩。
3、混凝土导管漏水,混凝土严重离析
2)混凝土初灌过小,导管埋入深度太浅,冲洗液从管口侵入管内;
1)吸出沉渣,冲洗已浇混凝土面,重新浇注;
2)清除管内残存混凝土,洗净管内壁。
事故处理:同上,也可在严重部位补压浆加固。
2)导管内壁不平直,变形大。
5、桩身蜂窝、麻面、露筋情况较多
1)桩身布筋过密,筋间距过小;
2)笼体制作焊接不直,笼与孔壁间隙过小或过大,保护层缺损。
1)加强钢筋笼制作质量控制;
3)改变混凝土坍落度。
事故处理:一般不严重者不作特殊处理。
6、桩头部位有一段浮浆
原因分析:下段混凝土发生离析,浮浆上浮;
防止措施:注意灌注混凝土的每环节,防止离析。
事故处理:将浮浆段凿除,重新浇注。如混凝土还未初凝,则可超灌混凝土威海市危险化学品安全生产信息化建设与应用工作方案(2021-2022 年).pdf,挤出浮浆。
原因分析:1)钢筋笼定位措施不当2)初灌混凝土时冲力较大;3)导管拉动。
加强钢筋笼的定位加固措施。
8、桩底沉渣太多,形成“吊脚桩”
原因分析:1)泥浆比重过小,孔壁坍蹋;2)清渣力度不够;3)放置钢筋笼时碰撞孔壁。
防止措施:1)可用反循环钻孔,正循环清孔;2)缩短停孔时间旧屋面翻新防水施工工艺方案[全],清孔结束立即浇注混凝土。
事故处理:原沉渣可用钻孔后压浆法挤密沉渣,使其外挤或改性。