SY/T 5612-2018 石油天然气钻采设备 钻井液固相控制设备规范

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标准编号:SY/T 5612-2018
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标准类别:机械标准
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SY/T 5612-2018标准规范下载简介

SY/T 5612-2018 石油天然气钻采设备 钻井液固相控制设备规范

注:“√”为必做项目,“×”为不做项目。

6.11剪切泵试验方法及检验规则

剪切泵试验流程示意图如图24所示。

DB41/T 1892-2019 普通干线公路扬尘治理要求6.11.2.1叶轮静平衡试验

叶轮静平衡应满足5.12.3.3的要求 14

图24剪切泵试验流程示意图

6.11.2.2泵壳水压试验

6.11.2.3运转试验

检查剪切泵轴承温升、泄漏、振动和噪声等运转参数及运转状态。剪切泵运转试验记录表参 K。

6.11.2.4性能试验

确定剪切泵的扬程、流量、转速、轴功率及效率的关系。出厂检验仅需检测工作范围内(包 量点、规定流量点、大流量点等3个以上流量点)的扬程、流量及轴功率。剪切泵性能试验记 见附录K。

6.11.2.5汽蚀试验

6.11.2.6性能曲线

6.11.2.7噪声及振动检测

噪声测量按GB/T10894检验,检验结果应符合5.12.1.3的要求。振动测量按GB/T10895检 验结果应符合5.12.1.4的要求。

剪切泵检验项目中叶轮静平衡和泵壳水压试验为零部件试验项目,其余均为整机试验项目, 验项目应按表29进行。

表29剪切泵检验项目表

7标志、包装、购存和运输

7.1.1.2警示标志

固控设备的外包装上应有必要的包装标志,主要包括: a)制造厂名称。 b)产品名称及型号。 c)包装箱尺寸长(mm)×宽(mm)×高(mm)。 d)产品质量,单位为千克(kg)。 e)产品数量。 f)收货单位。 g)起吊标志。 h)包装箱外应涂刷“向上”“防潮”“禁止翻滚”等标志及其他安全警示标志,具体标识方法和 要求符合GB/T191的规定

固控固控设备产品包装应符合GB/T13384的规定,随机文件应用塑料袋或防潮纸封装后装入包 装箱内(并在箱外注明此箱内装有随机文件)。随机文件应包括: a)产品质量证明书或合格证。 b)产品使用说明书。 c)备件清单。 d)工具清单。 e)装箱清单(内容包括产品名称、型号规格、产品数量、装箱日期、装箱人员姓名或工号、附 件名称及型号规格、制造厂名称、地址及****)。 f)用户要求的其他文件。

产品应贮存在干燥、通风、无腐蚀的场所。定期检查并做好防锈处理,在包装破坏时应及时采取 告施。

固控设备运输应符合以下要求: a)固控设备整体装卸应在规定的起吊部位起吊。 b)设备中要求运输过程中紧固或连接的零部件应按要求紧固或连接。 c)固控设备的运输应符合道路运输或海洋运输的相关法律法规的规定, d)在运输过程中应避免因碰撞或擦挂造成的固控设备损坏。

SY/T 56122018

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附录A (资料性附录) 钻井液振动筛试验记录表

钻井液振动筛试验记录表格式见表A.1及表A.2

钻井液振动筛试验记录表格式见表A.1及表A.2。

表A.1钻井液振动筛动态特征性检测记录表

表A.2钻井液振动筛处理量试验记录表

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附录B (资料性附录) 钻井液固控设备试验用介质

采用安邱土粉,按水:土:纯碱=100:8:5的比例、低速搅拌1h,水化24h,即为试验基

密度为(1040±10)kg/m,漏斗黏度为(30±5)s,API失水量为(30±3)mL,表观黏度为 (7±1)mPa·s,塑性黏度为(5±1)mPa·s,动切力为(5±1)Pa

B.2.1.1配制方法

B.2.2加重钻井液2

B.2.2.1配制方法

取1000mL基液,加人重晶石1700g,加人混合液(1%磺甲基单宁+0.2%低黏CMC+0.5%NaOH) 100mL,搅拌后即得所需钻井液。

密度为(1850±20)kg/m,漏斗黏度为(160±20))s,API失水量为(15±3)mL,表观黏度为 (30±5)mPa·S,塑性黏度为(25±5)mPa·S,动切力为(23±2)Pa

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附 录 C (资料性附录) 除气器试验记录表

除气器试验记录表格式见表C.1和表C.2

表C.1真空除气器试验记录表

表C.2真空除气器除气效率试验记录表

用振摆式筛砂机对试验用钻井液中固相进行粒度

将1000mL样品搅拌均匀,在振摆式筛砂机上逐个通过0.200mm/0.125mm、0.100mm/0.080mm、 0.080mm/0.063mm、0.050mm/0.040mm、0.032mm/0.028mm的筛网,振动15min,然后用清水冲洗各 筛(注意不要将颗粒冲走)。将筛剩之颗粒倒入含砂量测定筒中,沉淀一定时间,读出固相数量。将 进料与溢流的固相数量相减,即为清除的固相数量。算出清除固相的百分比,从中求出占50%的颗 粒大小即为分离粒度Ds0。粒度分析记录见表D.1。

果的计算见公式(D.1)

表D.1旋流器试验记录粒度分析

表D.1旋流器试验记录粒度分析

旋流器标称直径×数量!

旋流器标称直径×数量:

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附录F (资料性附录) 砂泵试验记录表 砂泵性能测试数据表格式见表F.1,砂泵性能试验数据分析表格式见表F.2。

表F.1砂泵性能测试数据表

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表F2砂泵性能试验数据分析表

表F.2砂泵性能试验数据分析表

测定值/规定值= 实测值表格式见表F.3,砂泵汽蚀余量试验数据及分析表格式见表F.4,砂泵必须汽蚀余量试验数 据及分析表格式见表F.5

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表F.4砂泵汽蚀余量试验数据及分析表

表F.5砂泵必须汽蚀余量试验数据及分析表

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采用安邱土粉,按水:土:纯碱=100: :5的比例。低速搅拌1h,水化24h,即为试验基

密度为(1040土10)kg/m,漏斗黏度为(30土5)S,APl失水量为(30土3)mL,表观黏度为 (7±1)mPa·s,塑性黏度为(5±1)mPa· s,动切力为(5±1)Pa。

取1000m基液,按6:10:1比例分别加人1250目,600目、325目的高岭石粉300g 2%低黏CMC,即得所需钻井液。

密度为(1040±10)kg/m²,漏斗黏度为(40±5)s。

离心机实验记录格式见表G.1、表G.2和表G.3

表G.1离心机试车试验记录表

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表G.2离心机钻井液负载试验记录表

表G.2离心机钻井液负载试验记录表

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表G.3离心机动平衡试验记录表

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搅拌器试验记录表格式见表H.1.

表H.1钻井液搅拌器试验记录表

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Q/CR 483-2015 高速铁路CRTSII型板式无砟轨道高强度挤塑板表K.2剪切泵性能测试数据及分析表

K.1 流量、扬程判定

实测值表格式见表K.3,剪切泵汽蚀余量试验数据及分析表格式见表K.4

DB11/T 1597-2018 文物建筑勘察设计文件*制规范SY/T 56122018

表K.4剪切泵汽蚀余量试验数据及分析表

:K.4剪切泵汽蚀余量试验数据及分析表 剪切泵*号:

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