先导段施工工艺总结报告

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先导段施工工艺总结报告

CRTSⅡ型板式无砟轨道

CA砂浆灌注施工工艺总结

无砟轨道先导段施工范围为DK77+456.41~DK81+857.23间4408.82m,即牛家堡跨廊涿特大桥458#墩至595#台,共137跨。其中32m梁131跨,24m梁6跨,均为预制架设简支梁,线路位于圆曲线和缓和曲线及直线上,曲线半径8000m,共需要CRTSⅡ型轨道板1370块。

通过对CRTSⅡ型板式无砟轨道轨道板铺设工艺和过程控制的研究,分析影响轨道板铺设精度的因素,查找影响轨道板铺设精度的原因,提出轨道板铺设工艺优化方案,形成一套稳定、可靠的轨道板铺设精度施工工艺方法,消除施工过程中对轨道板精调精度的影响,最终达到轨道板铺设精度及整体路形平顺的目的,满足列车高速运营的基本要求。

JJF(黔) 37-2020 水泥安定性试验用沸煮箱校准规范.pdf轨道板封边施工主要分为端部封边施工及侧面封边施工。

轨道板侧面封边采用角钢封边,与传统的砂浆封边相比,角钢封边的主要优点是安装、拆卸方便,封边使用的角钢可反复周转使用,有较好的经济效益;角钢封边可在砂浆灌注前进行,封边时间较短,板腔的润湿质量可以得到保证。主要缺点是在封边过程中会对轨道板产生横向扰动,影响精调后轨道板的横向精度。角钢封边装置如图1所示。

轨道板端部封边采用水泥乳化沥青砂浆,水泥乳化沥青砂浆封边的优点是封边密实,不易漏浆。缺点是砂浆膨胀率较大,与板体内的水泥乳化沥青砂浆膨胀率、膨胀时间不一致,砂浆灌注后在板端部位出现离缝。同时砂浆封边需要后期凿除,浪费工时较多。

图3轨道板端部砂浆封边

通过工艺改进方式,轨道板横向端部封边采用砂子包裹土工布进行封边,这种封边方式的优点是方便快捷、操作方便,对精调后的轨道板无影响,后期拆除方便,无需凿除。

图4砂子包裹土工布封边

轨道板的压紧方式以及压紧装置的设置位置如图7所示,每块板侧向共计设置6个压紧装置,板端搭接部位设置2个压紧装置。为防止压紧过程中板变形,压紧装置的位置应设置在放置精调爪的位置。

轨道板精调测量是利用GRP为基准进行轨道板的精确定位,轨道板精调精度按照设计规范要求:搭接偏差控制在±0.3mm以内GB 18484-2020 危险废物焚烧污染控制标准.pdf,平面和高程偏差控制在±0.3mm以内,实际操作过程中应尽量控制在负值以内。

轨道板封边采用角钢进行封边,为了确保封边效果(使角钢与轨道板密贴),需要对角钢施加外力,前期使用的封边加紧方式如图2所示。

为了消除轨道板在封边过程中,板的横向搭接超标,加工一个辅助的封边夹紧装置,可以同时给轨道板施加一个对称的水平力,这种水平力不会使轨道板产生横向移位。

图10封边工艺对比偏差曲线

轨道板的压紧主要是压紧力、压紧位置的控制,压紧位置应尽量设置在轨道板精调爪的位置。轨道板的压紧力控制在100N·m,中间部位和搭接部位的压紧装置压紧力控制在80N·m时,砂浆灌注后轨道板整体上浮较大,最大达到了3.4mm,板间搭接1.3mm,超标较严重。

图11砂浆灌注后偏差曲线

将轨道板的4个角部和板间搭接的压紧装置压紧力增加到120N·m,轨道板中部的2个压紧装置压紧力控制在100N·m,增加力矩后轨道板的偏差曲线如图12所示。

通过CPⅢ复测数据结果分析,通过调整压紧装置的压紧力,对轨道板的整体上浮量控制较好,整体线形平顺,板间搭接最大值为0.5mm,满足标准要求的在0.6mm以内的精度要求GB/T 15546-2022 冶金轧辊术语.pdf,轨道板平面位置搭接只有1点达到0.7mm,对控制板的横向位置也起到了较好的限制。

图12砂浆灌注后偏差曲线

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