自动化仪表维护安装经验集锦

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标准类别:电力标准
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自动化仪表维护安装经验集锦

自动化仪表是现代工业生产中不可或缺的重要组成部分,其维护与安装直接影响到生产效率和安全性。在长期的实践中,积累了丰富的经验,以下为关键要点:

1.安装规范:安装前需仔细阅读设备说明书,确保环境条件(温度、湿度、振动等)符合要求。合理选择安装位置,避免强电磁干扰和腐蚀性气体的影响。管道仪表应保证流体方向正确,传感器部分不得有气泡或堵塞。

2.接线检查:电气连接必须牢固可靠,防止虚接或短路现象。信号线与电源线分开布置,减少干扰。接地系统要完善,以保障测量精度和人员安全。

3.定期校验:根据使用频率制定合理的校准计划,利用标准器具对仪表零点、量程进行调整。发现偏差及时修正,确保数据准确无误。

5.日常保养:保持仪表表面清洁,防止灰尘积累影响散热性能。定期更换易损件如密封圈、过滤网等某学院综合楼电气技术交底,延长使用寿命。

这些经验有助于提高工作效率,降低事故发生率,为企业创造更大价值。

自动化仪表维护安装经验集锦

工艺人员确实无物料流过。后经过进一步分析,认为甲醇计量的 差压变送器由于有蒸汽伴热管(室外安装),尽管伴热管位于两导 压管的中间,但由于温度高造成甲醇出现汽化现象,致使正负导 压管存在差压,因而仪表有输出。将伴热蒸汽阀关闭,此现象消 失。

图2 原料脱醇塔液位测量图

为是浮筒液位变送器与浮筒相连接处物料结晶所致,因为物料温 度较高,摸浮筒外壁②有烫手感觉,液位取压管①亦有烫手感觉 只有③位置不烫手,按理此处属于气相,应为热的地方。将此处 上盖打开,发现物料结晶已将此处变送器扭力管与浮筒杆连接处 固定死,液位变化,而变送器接受不到信号。清除结晶物以后, 仪表运行止常。进一步采取保温伴热措施。1997年大检修将此浮 筒液位变送器更新为双法兰液位变送器。 5、几种常见的差压与流量级别(差压仪表升降级可参考此级别)

△ P:40,63,100,160,250,400,630,1000× 10"

为0Cr18Ni12Mo2Ti材质(1995年6月30日换)调校新阀时发 现调节器输出0时,调节阀趋近于全开,但调节器输出为100%时 调节阀只关至70%左右。检查发现调节器、输出安保器正常,确 定为阀「门定位器故障,进一步查找,定位器手动好用,调节阀行 程无误,但自动不好用。原来是定位器零点调整过量,所以微调 零点不见效果,多调零点几圈后基本正常。更换下的原调节阀由 陈宝山、许哲送鞍山热工仪表厂,据内部人土透露主要是阀体在 加工时有气泡所致,这是加工工艺决定的,10个阀有5个这样。 若遇到腐蚀性较强的戒指很容易出现阀体泄漏。

8、1995年7月14 日聚丙烯车间 4n 聚合釜温度压力串 级调节系统(原理 方框图见图3)水、 汽调节阀行程不 够。水阀为气关阀 汽阀为气开阀。串 级调节系统在副调 节器输出为50%

图3聚合釜温度压力串级调节系统方框图

时,两阀均关闭。但现场情况却不是这样,有的阀关不到位,有 的阀不灵敏。比如水阀在50%时关,40%时应该开了,但打到25% 时仍未开,处理时调整阀门定位器零点及量程,反复调整直至符 合要求。

9、1995年8月25日,聚丙烯 扩建总蒸汽计量环室孔板安 装及配管,因冷凝罐倾斜返 工。由于冷凝罐起蒸汽冷凝平 衡作用,若倾斜将造成计量误 差,起不到平衡作用,且环室

图4蒸汽流量差压测量冷凝罐安装图

图5变送器线路结构简图

因为4~20mA表头串接于线路中,如果1端与F端接反,则1端 为负,F端为正,二极管Ds反向截止,无电流输出,二次仪表及 变送器表头均无指示,将F与1端调换,则二极管Ds正向导通 仪表指示恢复正常。此仪表此前送吉化仪表厂大修,很有可能仪

量,因而与可调范围造成差距。 16、关于I/C电容液位计测量液位及气柜容积的区别: 1)I/C测量液位时,液面升高电容介质加大,电容变大,输出电流 随之变大,电容量与液面变化成正比,因而反应出液位的量。 2)I/C测量气柜容积时,如图6所示,电容线U形置于气柜水封之 中,其水中最低处有一胶皮管套于其上(起重物作用),电容最大 时,气柜容积最小,随看气柜容积增大(升高),电容线被逐渐拉 出水封,电容逐渐变小,电容量与气柜容积成反比,因此,此类 I/C液位计要求反向测量。该仪表内部设有止反向设置开关,通过 调整其内部转换开关、接线、二极管方向,可使气柜容积最小时 电容最大,输出电流最小(4mA);气柜容积最大时电容最小,输 出电流最大(20mA)具体调整方法:J、J断开,J与J短接 J与J4、J5、J根据量程适当短接。 注:2004年8月,牡丹江东北化工有限公司15kt/a醋酸乙烯装置 乙炔气柜以及氮气气柜容积(高度)采用毛细管单法兰压力变送 器测量,将法兰膜盒置于气柜顶部(变送器与法兰膜盒等高度), 随气柜升降,毛细管内的硅油产生静压力,这个静压力与气柜高 度成正比。 石家庄化纤有限公司乙炔气柜采用双法兰变送器,这是一台 负压法兰损坏而正压完好的仪表,充分运用了报废仪表,达到了

测量目的。 17、聚丙烯装置气柜压缩机信号 联锁原理: 在气柜200m处(低限) 有一组干簧管(并联),当气柜 降到此处时置于气柜顶部的永 磁铁吸合干簧管,使仪表盘内 24V中间继电器动作继电器常 闭触点断开(电气接线如图7),

控制压缩机联锁电路,使压缩机跳车,防止气柜抽空。此系统另 有I/C液位变送器产生1~5√信号送至电动色带指示报警器,发出 低于200m²,高于800m?报警信号,送至闪光信号报警器发出声 光报警,提示操作人员注意。 18、异丁醇装置分层器浮筒液位变送器指示与实际不符,1996年 9月2日,仪表工校验此仪表时发现零点偏低,调好零点4mA后 浮筒内装满水(满量程),仪表输出仅为5mA。调整量程为20mA 发现零点高达19mA,说明测量范围已经不够,用一铁丝钩住扭力 管与浮筒连接处,向上用力,电流输出可增大,放开向下用力, 电流输出下降,说明仪表放大器正常,是扭力管活动范围不够, 拆开浮筒,丛扭力管与外管间隙处抠出许多腐蚀后的”红泥”,经

图8CO2压缩机联锁原理接线图

入信号12mA,调节器给100%信号,定位器输入为13mA,而理 论上应为12~20mA,说明输出安保器坏,更换备用表后,故障消 除。 *此例说明:在现场调节阀调校过程中,如果用控制室调节器发信 号,则必须采用定位器输入信号监测仪器,确保定位器输入信号 准确无误方可调校。 22、1996年10 塔顶点打点处 月17日,异丁 塔顶点开始处 第五点打点处

图9记录仪字头打点趋势图

图10甲醛空气流程简图

最大,工艺怎样调整仍然最大。由于此仪表是大检修新安装的, 遂检查差压变送器,差变导压管未堵,放正压管有气泡,怀疑是 正压管憋压所致,冷凝后重新开表,仍指示最大。打开平衡阀, 仪表指示最大,三阀组全关闭仪表指示零下。将正负压排污打开 用万用表检测变送器输出达到26mA,调整零点,仅动一圈仪表即 指零点以下,达2.6mA,而且零点漂移严重,很快又达到26mA 故断定是差压变送器损坏,送仪表厂保修,确定是放大器坏。

图13空气调节流程简图

因回流罐内介质温度长时间在40°℃左 右,元件焊点受热接触不良,开焊多处 在现场振动中焊点时而接通,时而断开 造成变送器输出在50%上下波动,重新 焊接干簧管后仪表正常。 注:由于此仪表不适合工况,1997年11 月7日报废,更新为浮筒液位变送器。 33、1997年11月2日,异丁醇装置回流

图14检测元件结构图

启冷水副线活门,釜温开始下降,压力随之下降。为了快速判断 故障发生在何处,决定校验温度记录仪,结果此仪表正常,说明 鉴温确实已经达到82℃,所以应为压力测量系统有敌障,怀疑釜 压变送器取压管处于堵与非堵之间,造成仪表反映滞后,安排停 鉴后处理取压点。后来系统指示正常,说明确系取压点堵。这类 问题比较危险,建议:操作工对于温度、压力任一参数不正常时 应予以高度重视,联系仪表工迅速判明原因。另外,对于仪表工 而言,今后应定期在停鉴或计划大修时,检查处理取压点,防止 类似事情发生,造成事故将损失惨重

电气安全技术施工交底图15脱醛塔液位控制系统图

调整液面时没有反应,遂重新详细检查该测量调节系统,结果发 现:不论调节器怎样给信号,调节阀始终处于某一位置不动或行 程极小,由于调节阀的不动作给操作工一种印象是液面在调整而 仪表没有反应。将该阀拆下,解体检修发现整个阀体内已被结晶

物填满,阀杆抱死(该阀带有散热片,阀杆较长,而介质温度只 有120°℃),清洗后恢复进行调校,仪表正常。鉴于介质温度不高 2003年5月系统检修时将此阀改为普通单座调节阀,介质热量可 以保证介质不结晶,运行效果较好

36、2001年4月14日,异 丁醇装置精馏塔采出仪表 故障,具体现象为:调节 阀全行程无误,但流量记 录仪在0~100%之间动作

老年公寓项目施工组织设计图16精馏塔采出控制系统图

不正常,当流量大于50%时,记录仪指针开始正常。这说明控制 系统正常,是测量系统出现问题。检查差压变送器,当阀全行程 动作时,差压变送器指示从0至100%变化,变送器正常。检查安 全保持器,发现调节阀在0至100%变化时,安保器在低于50%时 输出稳定在2.9V,即50%左右,而高于50%时,输出正常,所以 确定安保器坏,更换后系统正常。分析原因:由于安保器起安全 保护作用,在系统供电等不正常时,造成安保器限流或限压二极 管击穿,更换二极管后安保器正常。 37、2001年2月24日,聚内烯装置12#聚合釜热水阀不好用,查 输出安保器输出变化4~20mA正常,查阀「门定位器输出20~100kPa 正常。当输出最大100kPa时,调节阀动作很小、,说明要么调节阀

卡,要么调节阀 执行机构故障。 进一步检查,发 现调节阀膜头有 漏气现象,怀疑 调节阀膜片坏。

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