施工组织设计下载简介
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洋山深水港区一期工程水工码头高性能砼典型施工方案总结细骨料(黄砂):选用级配良好,细度模数在2.6~3.2的中粗砂。
粗骨料(碎石):选用岩石抗压强度大于100Mpa或碎石压碎指标不大于10%的优质骨料。
GB/T 14598.301-2020 电力系统连续记录装置技术要求减水剂:选用与水泥匹配、坍落度损失小、减水率大于20%的高效减水剂。
掺和料:选用细度大于4000cm2/g的磨细粒化高炉矿渣,硅灰等品质符合现行国家标准和行业标准相关技术要求的掺合料,必要时对掺加矿粉的混凝土,可同时掺加水泥重量3%~5%的硅灰。
(二)配合比的确定及原材料的选定
根据我项目部在2002年11月30日上报的《洋山深水港区一期工程水工码头AB标高性能砼实施方案》,确定具体配合比设计及使用原材料如下:
胶凝材料 预拌混合胶凝材料(嘉新水泥厂的P.I52.5水泥)
细骨料 福建河砂,细度模数2.5~3.2
粗骨料 宁波北仑青峙石场的碎石
粒径5~31.5mm,压碎指标<10%
外加剂 减水率>20%高效减水剂(聚羧酸类减水剂)
拌和用水 生活用水,氯离子含量<200mg/L
混凝土配合比:水∶预拌混合胶凝材料∶砂∶ 石 ∶ 外加剂
154∶ 440 ∶ 725 ∶1088∶ 1.0~1.5
胶凝材料 ≥400kg/m3
坍落度 ≥120mm
氯离子含量 ≤0.10%(相对于水泥重量)
电通量 ≤1000库仑
四、典型施工方案的实施
按照施工组织设计的要求,本次现浇高性能砼典型施工选择三航砼#16船作为典型施工的施工船。但因三航砼#16船当时外海作业的证书未拿到,所以临时决定改用三航砼#11船,该船的性能如下:
1、施工船舶的具体性能如下:
(1)船体主尺度及线型
船 长: 49.8m
型 宽: 18.0m
型 深: 3.5m
满载吃水: 2.55m
空载吃水: 1.02m
线 型: 艏艉雪撬形
满 载: 2142t
空 载: 790t
水 泥: 160t
石 料: 540t
细 石: 180t
砂: 360t
用720KW拖轮拖航,其深静水航速大于6节。
Ⅲ类海区作业,Ⅱ类海区减载拖航(干舷:1.45m)。
生产效率: 50m3/h
一次装载连续生产能力: 450m3
砼搅拌机: JS1000 强制式 双卧轴
砼 泵: 1台
输送能力: 87m3/h
塌落度范围: 8—22cmm
布料臂: 1台
长 度: 27m
转动角度: 3700
管 径: Ф125mm
舷外最大水平输送距离: 23m
最大输送高度(主甲板以上): 30m
该系统采用电子传感器传递信号的智能秤,由工业计算机控制,实现“二次计量”。称量精度:水泥、粉煤灰、水、外加剂±1%,石、砂2±%。
本次典型施工的原材料均在镇海落驳。掺和料在嘉新港辉有限公司预拌后由陆路运至镇海落驳至搅拌船上。
本次典型施工的具体工艺见下图
砂、石等材料输送至搅拌船后,分别输入各自存料仓,预拌胶凝材料直接泵入筒仓。砂石料采用皮带输送机输送至搅拌船上的料仓。
计量采用独立计量的方法:计量由搅拌船电脑控制,计量偏差满足规范要求,预拌胶凝材料偏差不大于2%,粗、细骨料偏差不大于3%,水、外加剂偏差不大于1%。
搅拌机JS2000双卧轴强制式搅拌机,搅拌顺序为:粗骨料、砂、预拌胶凝材料、搅拌用水→加入高效减水剂→拌和→出料。
由于胶凝材料已经预拌,高性能砼在搅拌时可不延长搅拌时间,这对现场砼的浇筑提供了时间上的保证。
由于本次砼浇注为现浇高性能砼的典型施工,因此,在实际施工时,我们还是对砼搅拌时间延长了10秒,以保证工程质量。
五、高性能砼典型施工的实施过程
三天后,我们拆除了侧模板,对砼表面进行了检查,发现高性能砼的三天强度较普通混凝土要低,表面的气泡比普通混凝土多,但在受潮水冲刷后结合面的抗冲刷能力比普通混凝土强。
对预留的砼试块进行了试压,5天强度达到70%左右。(详见附件:砼试块抗压试验)
在上述两次高性能砼的浇注过程中,我们发现有以下几点与普通混凝土不同之处:
2、高性能砼对振捣的要求较高,在施工时,我们已经加强了砼的振捣,但拆模后发现表面气泡仍较普通混凝土多。但振捣后表面的浮浆较少。
3、高性能砼的初凝时间较普通混凝土长,约为9个小时左右(不排除气温较低的原因),而普通混凝土则为4.5小时左右。
4、由于承台底层标高较低,海水上涨时能覆盖整个砼表面,但受潮水冲刷的痕迹不明显。
六、本次高性能砼典型施工的质量控制
1、施工前我们对施工人员及施工船舶进行了详细技术交底,明确质量要求和操作要点。
2、对原材料我们进行了严格的质量检验,并根据港湾院提供的配合比进行了复拌。
3、根据高性能砼不易振捣的特点,控制分层下灰厚度为40cm左右。采用高频振捣器振捣至混凝土顶面基本不冒气泡,同时加密振捣,至顶部时采用二次振捣、二次抹面,保证砼的密实性。
按照高性能砼实施的质量控制标准,本次高性能砼的典型施工是成功的,在技术上也是可行的,泵送工艺在高性能砼的施工中具有较强的可操作性。根据典型施工的情况,我们认为下一阶段可以按照此方法展开大面积施工。
同时在本次典型中也存在以下几方面的不足之处,需在以后的施工中加以解决:
1、由于施工人员对高性能砼的具体特性了解不够,对振捣的高要求准备不足GB/T 24338.1-2018标准下载,使砼表面存在气泡较普通混凝土要多。
2、考虑到以后施工时承台的底层砼浇注厚度为1000mm且高性能砼的泵送能力要求高,要加大砼搅拌船的生产能力。
3、由于高性能砼的初凝时间较长,一是要控制好施工时间,同时要多进行外加剂的试验工作,减少高性能砼的初凝时间,提高高性能砼的早期强度。
4、码头#169排架A桩帽存在局部漏浆,改进模板工艺,由原来的墙包底改为底包墙,加强止浆措施和提高竖横向夹条的刚度。
5、针对40#承台外伸筋偏位较大的原因,除了提高钢筋的绑扎质量和增加砼垫块的数量外,在模板的侧面紧贴一根木枋,保证钢筋到模板的间距在10cm之内,当砼浇筑到木枋时,取去木枋。
中港三航局洋山深水港区一期工程
水工码头项目经理部
GB/T 37144-2018 低压机柜 电气机械结构.pdf 2003年1月